我司于2012年9月份导入精益生产,第一期于2013年9月结束,公司全面得到了提升,特别是PMC与精益现场改善最为明显。第一期对公司生产布局方式进行了调整,物流与生产明显得到了改善,总装车间实行单件流生产,生产进度与以前相比,周期明显缩短了。第二期精益生产更多的关注我司精益人才的培养,培养管理人员的管理能力以及员工的综合素质能力;分析问题以及解决问题的能力;在课题实施过程中培养团队协作能力。因此第二期推行课题管控,以及KPI指标的建立,为公司长远发展打好坚实的基础。
课题改善得到了公司上下(管理层与员工)的赞同,大家的积极性高了,课题成员都愿意积极出谋划策,利用群众的智慧解决了生产中很多的实际性问题。但是我们也看到我们公司与世界一流工厂还有很长一段距离。但不管在各个方面都必须要认真负责对待,我们相信,只有培养更多的精益人才,企业才能日趋强大,吸引更多精英加入我们团队。
生产部在4月份成立了总装清洗机之连杆上料下料结构优化课题,在这里特别感谢公司的各部门配合,特别是工艺与设备课的参与。课题改善离不开团队的协作,需要大家的共同的参与。只要大家都在持续改进,我们公司就会越来越好,越做越强。
课题改善举例:总装清洗机(连杆上料下料结构优化方案)改善说明
改善前:
1.改善前连杆清洗采用通过式清洗机,由于清洗机投入口和取出口设计较高,作业者搬上搬下非常吃力。每投入一筐,作业者就要到另外一端取下一框,每天来回600次左右,设备11M长,计算来回每天走6~7公里路。
2.部分产品装筐后,重量在40KG左右,作业者采用手搬,按我司的产量,每天上下料在10吨左右。
3.由于机床投入口与取出口设计较高,存在一定的安全隐患。如产品掉落摔坏产品或损坏生产设备,更有可能产品掉落砸伤人,发生不必要的安全事故。
改善后:
1.改善后连杆投入口采用电动葫芦上下左右吊装,减轻了作业者劳动强度,员工无需用手搬上,节省体力。
2.改善后连杆取出口采用带斜坡式无动力滑道,与生产设备直接连接,实现了自动出料,无需作业者来回搬料。在出料接料口采用红外线感应开关,有堆料情况设备自动停止送料。
3.同时不采用人员手动搬上搬下实现了避免安全问题的发生。
效果:作业者的劳动强度明显减轻,报怨少了,同时生产效率也提高了。